蒸发器在长期使用过程中,会出现真空度降低和出料困难等问题。
真空度降低的主要原因有系统泄漏,真空泵受腐蚀严重,冷凝器严重结垢及水温升高或冷却水量减少。其中系统泄漏是最为常见的故障。
系统真空度低、蒸发温度高的原因是冷却水给水量小,进水温度高;系统有泄漏处;真空泵吸气量不足或真空泵给水量小,进水温度高,热泵工作压力高。
出料困难是因为进料量过大,有泄漏处;出料泵小或出料泵密封泄漏。
冷凝水排出困难。冷凝水排出困难的主要原因是冷凝水管道口径过小、有漏点,冷凝水泵克服不了真空度的约束。
蒸发系统泄漏是导致真空度降低、蒸发温度升高、蒸发量减少的最为普遍的原因,蒸发系统泄漏的位置较多,其中最常见的有各连接处胶垫老化、胶垫压不实、螺栓松动。
过去分离器到效体的二次蒸汽管道两端连接均为活套法兰式连接,长期使用胶垫逐渐老化,需要定期进行更换,一
般泄漏也难以查到,更换胶垫较费时,分离器至蒸发器这一段流过的是二次蒸汽,设备安装后,不需要拆卸,
因此这两处的连接应改为焊接式结构,实际应用效果良好,蒸发系统真空度稳定,现在大部分的蒸发器已经开始采用焊接式的结构。
多效蒸发器壳程冷凝水一般是由一效顺次至末效(除特殊需要外),然后再进入冷凝器壳程中由泵排出。
各效冷凝水管的连接以往也是采用法兰式连接或活接式连接,长期使用仍存在上述世漏问题。
一旦泄漏,除了系统真空度降低,还会导致壳程积水,影响正常生产,因此有必要将此处也采用焊接式的结构。
如果是一台三效蒸发器,就可以将原来的13个活连接点变为一体式的焊接结构,这样蒸发器真空度一般情况下不会衰减,
使用表明这种焊接式的结构已经被用户接受,因此在不影响设备使用、维护的情况下,尽量减少不必要的活连接结构。